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關于降低合金消耗,對于冶煉普碳鋼來講,合金消耗表征著終點氧含量控制能力,尤其是在高鐵耗冶煉模式下,合金消耗的高低很大程度上體現著爐長的技術水平,為此,煉鋼廠展開技術攻關,重點降低合金消耗:
嚴抓終點碳、溫雙命中,高鐵耗溫度富余,采取高拉補吹的冶煉方式,進而降低鋼水終點氧含量,爐后氧含量控制70ppm以下;
在終點氧含量降低的基礎上,取消高價脫氧劑純鋁,用低價硅鋁鐵+硅鋁鈣進行代替,嚴格保證吹氬時間,促進夾雜物上浮,進一步提升鑄坯質量;
通過外出對標、內部研究的方式,設定內控成分值:錳含量0.32-0.35%,硅含量0.14-0.16%,通過努力,目前內控合格率已經達到90%以上;
控制成分的同時還要保證質量,對于硫含量>0.035%的爐次單獨對待,保證錳硫比10-12以上,以保證鑄坯質量;
降低鋼水錳含量和硅含量有容易出氣泡的風險,對此,轉爐要求異常爐次取樣觀察、判斷,同時通過保證供連鑄合格溫度,保證連鑄勤排渣,防止中間包內氧化渣過多影響鋼水,此外,嚴格規范出鋼口管理,凈出鋼時間<2分鐘及時更換出鋼口,避免卷渣;
嚴格執行標準化作業,通過每天培訓,宣貫先脫氧后合金化的工藝制度,保證合金吸收率,進而降低成本。
通過一系列成分調整及操作優化,10月份鋼水成分內控率完成93%,大包及中間包溫度合格率均達到90%以上,且未因為脫氧不良出現廢品,合金消耗完成7.20kg/t以內,為我們的降本工作積攢了寶貴經驗。
一切成本皆可降低,一切費用皆可控制。煉鋼廠秉持科學降成本的理念,不斷優化操作,為企業創造更多的效益。
來源:秦皇島佰工鋼鐵